- 硫酸裝置如何回收更多的熱能
前言
隨著硫磺制酸裝置的快速發(fā)展,硫酸裝置不僅能為下游裝置提供硫酸,還能持續(xù)供應(yīng)能源(蒸汽)。這些蒸汽既可用于發(fā)電,也可供下游裝置使用,從而大幅降低能源消耗。對(duì)于獨(dú)立的硫磺制酸裝置而言,若將蒸汽用于發(fā)電,其產(chǎn)生的電量不僅能夠滿足裝置自身需求,還能向外部輸出。因此,硫酸裝置的熱能回收已成為我們關(guān)注的重點(diǎn)。
在傳統(tǒng)的三塔吸收工藝中,硫酸裝置僅能回收硫磺燃燒熱和二氧化硫轉(zhuǎn)化反應(yīng)產(chǎn)生的熱能,總熱能回收率僅為65%左右。然而,隨著低壓余熱回收工藝的應(yīng)用,硫酸裝置現(xiàn)在可以回收大部分吸收熱能,從而使總熱能回收率提升至92%以上。這顯著提高了熱能的利用率,但仍有接近8%的熱能未被利用,需要通過(guò)循環(huán)水帶走。這不僅消耗了水資源,還增加了動(dòng)能消耗。因此,如何回收剩余的8%熱能成為我們探討的重點(diǎn)方向。
如何回收更多的熱能?
1、以某80萬(wàn)噸硫磺制酸裝置為列
該裝置有余熱回收系統(tǒng),干吸采用兩塔兩槽流程,脫鹽水通過(guò)低溫余熱回收預(yù)熱器加熱后進(jìn)入除氧器,在冬季時(shí),二吸上塔酸量為900m3/h,上塔酸溫為71.8℃,二吸泵出口酸溫為81.2℃,循環(huán)水進(jìn)出口溫差為6℃,通過(guò)計(jì)算可得,二吸酸冷器循環(huán)水耗量為920m3/h。脫鹽水溫度為25℃,進(jìn)除氧器脫鹽水溫度為70℃,除氧器把脫鹽水加熱到104℃還需額外補(bǔ)充0.5MPa低壓蒸汽10.6T/h左右。若把二吸酸冷器改變成脫鹽水第一次預(yù)熱器,二吸酸溫通過(guò)脫鹽水降溫,全裝置所需的180m3/h脫鹽水溫度會(huì)升至55℃左右,然后再經(jīng)過(guò)低溫余熱回收預(yù)熱器加熱后,溫度可達(dá)到100℃,這時(shí)除氧器只需要補(bǔ)充1.5T/h左右蒸汽就可以把溫度提升到104℃。通過(guò)此次調(diào)整,循環(huán)水節(jié)約了900m3/h左右,并減少了二吸酸冷器結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn),又降低了能耗,除氧器節(jié)約了9T/h的蒸汽消耗,提高了裝置裝置的蒸汽產(chǎn)率。
2、以新建80萬(wàn)噸硫磺制酸裝置為列
把除氧器原始溫度從104℃調(diào)整到135℃,余熱鍋爐產(chǎn)汽壓力從3.82MPa提升到6.4MPa,經(jīng)初步估算可得,整個(gè)裝置中壓產(chǎn)汽率從1.2t/t酸可提高到1.3t/t酸,6.4MPa蒸汽也增大了發(fā)電機(jī)的發(fā)電效率。干吸流程中,干燥酸通過(guò)脫鹽水預(yù)熱器換熱后進(jìn)入干燥塔,干燥下塔酸通過(guò)二吸泵直接進(jìn)入二吸塔吸收,吸收后的酸進(jìn)入干燥循環(huán)槽,二吸不設(shè)置酸冷器,循環(huán)酸槽之間設(shè)串通管平衡兩槽液位。如下圖所示
低溫余熱回收產(chǎn)汽率保持不變,脫鹽水量總需求約190m3/h,經(jīng)計(jì)算得脫鹽水每升高10℃可以把800m3/h的干燥酸和低溫余熱系統(tǒng)二級(jí)酸110m3/h溫降低3.2℃左右,若脫鹽水余熱器把25℃的脫鹽水加熱到80℃,干燥酸溫可降低17.6℃。也就是可把干燥循環(huán)酸槽90℃的酸溫降低到72℃進(jìn)入干燥酸塔,在夏天高濕度環(huán)境下,干燥上下塔溫差為8℃左右(冬天溫度低濕度低溫差會(huì)更小),也就是二吸上塔酸溫在80℃左右,在裝置滿負(fù)荷狀態(tài)下,二吸塔上下塔溫差在9℃左右,滿足下塔酸溫在90℃左右,低溫余熱回收產(chǎn)酸通過(guò)低溫預(yù)熱器也可控制在90℃以內(nèi),熱平衡在夏天極端條件下就能維持。通過(guò)此種設(shè)計(jì),整個(gè)裝置只有成品酸需要少量循環(huán)水,若成品酸的熱量被其他方式移走或用工藝水代替,整個(gè)硫酸裝置就不需建立循環(huán)水系統(tǒng),整個(gè)裝置的熱能回收率會(huì)達(dá)到一個(gè)新的高度。
結(jié)語(yǔ)
此方案為簡(jiǎn)單估算,禮正來(lái)公司致力于數(shù)字硫酸建設(shè),若有凝問(wèn)可致電咨詢。