- 余熱回收塔酸霧超標(biāo)原因分析及對(duì)設(shè)備的影響
1.背景概述
近年來(lái),硫黃制酸生產(chǎn)過(guò)程中氣體的排放是國(guó)家嚴(yán)格控制與要求的項(xiàng)目。隨著國(guó)家新一輪環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的制定,對(duì)硫黃制酸生產(chǎn)過(guò)程中含硫量提出了更高的要求,而余熱回收塔屬于硫黃制酸中的重要設(shè)施,但在塔出口煙氣管線帶酸的異常狀況下,將滋生諸多安全隱患,嚴(yán)重將導(dǎo)致?lián)Q熱設(shè)備腐蝕、總轉(zhuǎn)化率下降,隨之破壞安全的生產(chǎn)環(huán)境,更是給環(huán)境帶來(lái)了壓力[1]?;诖耍疚膶?duì)硫黃制酸工藝中余熱回收塔產(chǎn)生的酸霧對(duì)設(shè)備的影響進(jìn)行了解析,并就硫黃制酸中余熱回收塔酸霧超標(biāo)的原因進(jìn)行了探討,最后結(jié)合具體的原因,提出了相應(yīng)的優(yōu)化解決策略,以有效降低硫黃制酸余熱回收塔酸霧超標(biāo)的情況,更好的實(shí)現(xiàn)裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)健康運(yùn)行。
2.酸霧超標(biāo)對(duì)裝置的影響
2.1腐蝕換熱管、抑制二轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化率
換熱器殼程的煙氣主要來(lái)自余熱回收塔,當(dāng)余熱回收塔內(nèi)部的除霧器出現(xiàn)花板穿孔、酸杯液封失效、纖維床層出現(xiàn)短路等情況導(dǎo)致除霧效率下降,或分酸器出現(xiàn)腐蝕降低了余熱回收塔的吸收率,以至于吸收后煙氣中SO3濃度較高,形成較多的細(xì)小霧滴,或吸收酸的濃度、溫度、入塔煙氣溫度異常導(dǎo)致酸霧量超過(guò)除霧器的處理能力時(shí),煙氣攜帶的酸霧會(huì)在冷換熱器殼程處冷凝,對(duì)冷換熱器冷煙氣進(jìn)口側(cè)附近的管板、管束、筒體等部位產(chǎn)生腐蝕[2]。隨著時(shí)間的累積,最終造成管束腐蝕破損,并且有大量酸泥產(chǎn)生增加殼層阻力[3]。對(duì)于這種結(jié)構(gòu)形式的換熱器,其泄漏點(diǎn)一般在靠近冷煙氣進(jìn)口側(cè),管程的SO3煙氣泄漏進(jìn)殼程與吸收塔來(lái)的冷煙氣接觸形成冷凝酸,進(jìn)而加速換熱器的腐蝕。而酸霧超標(biāo)又會(huì)導(dǎo)致部分 SO3 煙氣短路進(jìn)入轉(zhuǎn)化器四段,影響二次轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)化率,導(dǎo)致二吸塔出口的 SO2 濃度上升、尾氣處理成本增加、裝置產(chǎn)能不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。
3.原因分析
3.1入塔酸溫度、濃度和氣體溫度
酸溫度和濃度是影響吸收率的關(guān)鍵因素,同時(shí)也會(huì)對(duì)煙霧粒子帶來(lái)影響。在酸溫度偏低的環(huán)境中,塔內(nèi)部分區(qū)域的煙氣發(fā)生冷凝,產(chǎn)生冷凝酸,進(jìn)而形成過(guò)飽和的酸蒸氣壓,伴有明顯的酸霧現(xiàn)象,同時(shí)產(chǎn)生的煙霧粒子的粒徑普遍較小,捕沫器難以全方位攔截,從而顯現(xiàn)出一定規(guī)格的酸沫。
3.2除霧器健康問(wèn)題
根據(jù)前文所述,當(dāng)余熱回收塔內(nèi)部的除霧器出現(xiàn)花板穿孔、酸杯液封失效、纖維床層出現(xiàn)短路等情況導(dǎo)致除霧效率下降時(shí),會(huì)影響除霧效率下降,以至于吸收后爐氣中SO3濃度較高,形成較多的細(xì)小霧滴。因此,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中要及時(shí)檢測(cè)除霧器是否處于健康穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。
4.技術(shù)建議
4.1 控制燥干塔出口水分和分酸情況
進(jìn)入余熱回收塔內(nèi)的轉(zhuǎn)化煙氣中硫酸蒸氣的形成,最主要的原因就是干燥塔出口帶入的水分,水分帶入的越多形成的硫酸蒸氣壓力越高,而蒸汽壓力越高越不利于流體的均勻分隔,易形成酸霧。因此建議在干燥塔出口測(cè)量干燥空氣的含水率是否超標(biāo);或者在干燥塔出口、風(fēng)機(jī)出口安裝冷凝酸排放器,通過(guò)冷凝酸量變化判斷干燥塔的干燥效率和分酸狀態(tài)是否存在分酸不均勻。
4.2準(zhǔn)確控制工藝參數(shù)
導(dǎo)致余熱回收塔出口酸霧超標(biāo)的主要原因是一二級(jí)吸收的循環(huán)酸濃度和二級(jí)吸收酸的溫度。為了更好地準(zhǔn)確控制好酸濃度,需要做好如下幾個(gè)方面的工作:首先,對(duì)余熱回收系統(tǒng)的一級(jí)酸濃度、循環(huán)泵出口酸濃度測(cè)量準(zhǔn)確,并對(duì)一級(jí)酸濃度加水控制采用PID自動(dòng)控制,而非手動(dòng)控制,因?yàn)槭謩?dòng)控制不能及時(shí)響應(yīng)裝置負(fù)荷變化對(duì)加水量的控制。其次,對(duì)二級(jí)吸收酸溫度的控制,當(dāng)負(fù)荷發(fā)生變化后從一級(jí)進(jìn)入二級(jí)的負(fù)荷隨著發(fā)生變化,當(dāng)采用固定流量或者酸溫時(shí),當(dāng)負(fù)荷變低二級(jí)吸收酸到達(dá)一級(jí)分酸槽位置時(shí)酸溫若>104℃,給酸霧的產(chǎn)生創(chuàng)造了良好條件,同時(shí)產(chǎn)生的煙霧粒子的粒徑普遍較小,除霧器難以攔截,從而顯現(xiàn)出酸霧超標(biāo)。因此二級(jí)吸收循環(huán)酸要隨負(fù)荷調(diào)整酸量和酸溫,確保二級(jí)吸收酸到達(dá)一級(jí)時(shí)溫度<104℃。
4.3酸霧狀態(tài)監(jiān)測(cè)
由于酸霧的特殊性,當(dāng)前還沒(méi)有針對(duì)硫酸工業(yè)開發(fā)專用酸霧檢測(cè)儀器,普遍采用6連球吸收人工測(cè)量酸霧是否存在超標(biāo),而每次測(cè)量酸霧需要較長(zhǎng)時(shí)間,因此無(wú)法滿足生產(chǎn)的實(shí)時(shí)性。當(dāng)酸霧超標(biāo)后從塔出口到冷熱換熱器的這段管道上會(huì)因?yàn)槁饵c(diǎn)溫度和酸霧顆粒碰撞產(chǎn)生大顆粒硫酸,沉積到管道底部。因此可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)這段管道產(chǎn)生冷凝酸的量來(lái)間接判斷酸霧是否超標(biāo)??刹捎美淠崤欧牌鲗?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冷凝酸產(chǎn)生速率,并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,當(dāng)冷凝酸出現(xiàn)異常時(shí)可發(fā)出報(bào)警,及時(shí)排查酸霧超標(biāo)原因,保護(hù)冷熱換熱器免受腐蝕和轉(zhuǎn)化率下降。
參考文獻(xiàn):
[1]周飚.硫磺制酸裝置露點(diǎn)腐蝕問(wèn)題的分析[J].硫酸工業(yè),2002(5):23-25.
[2]江寧.硫酸裝置爐氣露點(diǎn)對(duì)余熱回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)的影響[J].硫磷設(shè)計(jì)與粉體工程,2013(5):17-19.
[3]劉少武,齊焉,趙樹起,等,硫酸生產(chǎn)技術(shù)[M].南京:東南大學(xué)出版社,1993:586.